“小创新”破解津潍高铁连续梁施工精度难题

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“小创新”破解津潍高铁连续梁施工精度难题

2025年10月17日 15:47   来源:经济日报新闻客户端   

近日,中铁六局石家庄公司津潍高铁项目团队传来消息,针对连续梁挂篮施工中轨道锚固精度不足的关键难题,通过构件位置优化调整的“小创新”方案,将挂篮轨道精轧螺纹钢锚固合格率从56.9%大幅提升至95.4%,为津潍高铁高质量建设筑牢施工安全屏障。

津潍高铁是国家“八纵八横”高铁网京沪二通道与沿海通道的重要组成部分,其中,站前六标山东滨州市无棣特大桥全长31.907公里,包含11联连续梁,挂篮走行时轨道锚固精度直接关系施工安全与工程进度。此前施工中,挂篮轨道精轧螺纹钢锚固合格率始终不足六成,“精轧螺纹钢不垂直”问题占比超72.7%,不仅频繁造成返工、拖慢工期,更给挂篮走行埋下安全隐患,成为项目推进的“卡脖子”难题。

为攻克这一难关,项目组建以技术骨干为核心的攻关团队,围绕“提质增效、保障安全”目标,通过“图纸核查—现场实测—方案优化”的闭环工作路径,精准锁定问题根源:施工设计中挂篮行走轨道、垫枕与锚固精轧螺纹钢存在位置冲突,导致精轧螺纹钢无法垂直安装。团队摒弃复杂且耗时的设计变更思路,创新采用“现场适配调整”方案——先逐点核对图纸明确冲突点位,再实地测量绘制构件实况图,最终在设计规范允许范围内,重新优化三者位置布局,确保精轧螺纹钢安装顺直牢固。

该优化方案具备强适配性,可根据不同连续梁节段施工参数灵活调整,避免资源浪费与流程冗余。从实际应用效果看,跨东外环128米、工业八路80米、滨德高速80米三处连续梁的精轧螺纹钢锚固合格率均突破94%,远超85.8%的预设目标;后续巩固期内合格率进一步攀升至98.6%,施工效率提升40%,不仅彻底消除锚固精度不足带来的安全风险,还减少返工成本,为项目节约费用约6万元。

此次“小优化”实现“大突破”,不仅为高铁连续梁挂篮施工提供了可复制的精度控制经验,更展现了中铁六局在工程建设中的技术创新实力。

(责任编辑:何欣)