石墨电极加工线部分控制元件长期依赖进口,方大炭素加工厂员工通过国产化改造,节约备件费用78724元。
大型压机中控室触摸屏背光灯出现故障,影响正常工序生产,方大炭素压型厂技术员没有进行更换,而是想办法进行修复,节约备件费用15320元。
技术员利用废旧码钉枪配件,维护修复码钉枪,节约60元。虽说钱不多,但积沙成塔,积水成渊。
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这是方大炭素应对市场挑战,开展“百日降本做先锋”主题活动的缩影。
进入2020年以来,炭素市场跌宕起伏,炭素制品价格出现波动,加之新冠肺炎疫情影响,给方大炭素生产经营工作带来巨大挑战和压力。该公司全体干部和员工不惧市场挑战,敢于攻坚克难,开展“全面降成本,大干一百天”主题活动,用降本增效的“金点子”为企业带来大收益。
降成本,一分钱也不嫌少
方大炭素充分发挥党员干部的模范带头作用,以“一分钱不嫌少”的精神,坚持精细化管理的理念,严密组织,开展“跑、冒、滴、漏”排查工作,对漏气、漏水、漏油等现象集中大排查、大整改,全方位堵塞“跑、冒、滴、漏”现象,从一点一滴上节约成本,堵塞成本漏洞。
该公司石墨化厂三车间,八组整流机组自投入运行以来,每炉大负荷运行,对整流元件损耗较大,桥臂散热器经常处于高温状态,长期高温和腐蚀造成桥臂散热器渗水。造成设备运行成本上升,增加了设备运行隐患,经特殊方式的焊接处理后,桥臂散热器渗水问题已解决,散热效果良好,完成后基本解决了长期困扰八组变压器设备安全隐患,确保了生产的正常运行。此次修复焊接共计完成26个,可节约成本约4.47万元。
在该公司技术研发部刘彦红眼里,为企业降低成本一分钱也不嫌少。他发现厂里废旧的木屑、拆卸之后的木条、木板,扔掉之后造成严重浪费。怎么样才能让这些木料回收再利用,变废为宝呢?他苦思冥想,统一送到木料加工车间,重新加工利用,做成木箱,累积每个月可以增加收益300元。
降成本,改善工艺提升效益
方大炭素各车间部门围绕“降成本”核心工作,组织开展“全面降成本,大干一百天”主题教育实践活动大讨论和降本增效合理化建议活动,向员工要措施、要方法,依靠员工的智慧和力量,努力在降成本方面取得实质性突破和进展。在保证安全、环保、质量的前提下,充分挖掘各工序、各环节降成本潜能,和行业比、和市场比、和兄弟企业比,千方百计把成本降下来,组织技术人员进行专题攻关,努力破解影响质量和成本控制的难点问题,通过产品质量改进和提升,达到降成本的目的。
该公司压型厂三车间除尘系统升级改造完成后,由于新安装的四台除尘器重新选型,较原有四台除尘设备功率明显增大,开车时间增长,且现场控制阀门由手动阀门更换为气动阀门,自动化程度有所提升,但是,压缩空气用量增加明显,日均消耗量较改造前增加约10000m3,使车间能源管控陷入困境。同时,除尘设备收集粉尘量明显增加,并且排灰频繁,导致配料系统粉子用量控制困难。
如何减少压缩空气用量?如何降低配料难度?如何减轻劳动强度?如何提高设备可靠性?如何节约电能?这些难题摆在车间技术员面前,大家通过与通风厂家技术交流,前期对触摸屏参数进行调整,通过减少除尘箱体工作时间来降低压缩空气用量。但是调整后由于系统通讯问题,现场每次停车后PLC断电,重启后触摸屏参数初始化,无法达到使用要求,致使每次开启除尘设备都要重新设定,造成现场工作人员劳动强度大,且无法保证及时调整。
压型厂技术人员通过研究其控制原理及控制方式,根据现场通风运行情况对脉冲控制室间隔、脉冲时间、脉冲循环时间等参数进行计算后重新给定,同时对程序优化改进,实现除尘控制系统设定参数自动运行,彻底解决这些难题。改造完成后,现场无需操作人员控制、调整,系统根据程序设定自动运行。延长了通风布袋等备件的使用寿命,降低现场工作人员的劳动强度,每年节约压缩空气成本为 648491.85元。
降成本,自己能干的自己干
降本增效是谋求生存发展最有效的举措。该公司组织员工积极开展修旧利废工作,教育员工牢固树立精打细算、过紧日子的思想。做好备品备件的重复利用和进口设备备件的国产化改造,通过备品备件的“修配改代”努力降低设备维护费用。坚持精细化管理理念,发动全体员工从小事做起,从细节做起,严管细抠。人人算成本,人人降成本。牢固树立市场意识、危机意识、竞争意识。增强全员成本意识、责任意识和主人翁意识,全力以赴补短板、解难题、抢机遇、促发展。
该公司信息自动化部中心机房空调自2015年安装,已运行五年,近期工作人员在巡检过程中发现中心机房空调转速居高不下,温度超出预设范围,联系厂家维护人员后,得知空调已超出包修时间,故障原因需清理外机及内机滤芯杂物,每次处理费用较高,为节约成本,信息自动化员工自己动手查阅相关资料及空调拆除教程,对空调外机及内机滤芯进行清洁处理。节约厂家上门售后维修清洁费用每次500元,按照厂家建议的中心机房空调一季度处理清洁一次,一年可节约2000元。
该公司加工车间计划在车间草坪内放置一个凉亭、一个走廊,技术人员联系专业制作厂家询价后,觉得成本太过昂贵,于是召集检修班长商量对策。大家积极主动想办法,查阅凉亭设计图纸、凉亭焊接制作要点,经过研究讨论,认为凭借检修班老师傅们的手艺完全可以自行制作,无需采购。就这样,凉亭制作工作一步步有序开展,锯切钢件、焊接凉亭支柱、凉亭顶棚,很快就有了凉亭的雏形,经过大家的不懈努力最终一个凉亭、一个长廊成功安装在车间旁边的草地中,刷上美丽的颜色,挂上大红的灯笼,还有检修师傅细心制作的秋千。不仅美化了车间的环境,还让员工闲暇时有个避暑乘凉的去处,而且使用的材料都是废旧钢料,比厂家采购节省了数万元,一举多得。
这只是车间降本增效工作中的点滴缩影,却充分体现出车间员工对于公司的热爱,在困境中和企业共同面对、共同度过难关的坚定信心和乐观态度。自己能干的事情自己干。
降本增效是提高企业核心竞争力的重要法宝,是企业战胜困难,争取胜利的重要措施。方大炭素正以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、争一流的使命感,争创新的业绩!
(责任编辑:张雪)